文章作者:ownpowerkefu 發(fā)表時間: 瀏覽次數(shù):次
一臺THM6350臥式加工中心,采用FANUC0i-MA數(shù)控車床加工系統(tǒng)。一次在銑削汽輪機(jī)葉片的過程中,突然發(fā)現(xiàn)Z軸進(jìn)給異常,造成至少1mm的切削誤差量(Z向過切)。調(diào)查中了解到:故障是突然發(fā)生的。機(jī)床在點(diǎn)動、MDI操作方式下各軸運(yùn)行正常,且回參考點(diǎn)正常;無任何報警提示,電氣控制部分硬故障的可能性排除。分析認(rèn)為,主要應(yīng)對以下幾方面逐一進(jìn)行檢查。
1、檢查機(jī)床精度異常時正運(yùn)行的加工程序段,特別是刀具長度補(bǔ)償、加工坐標(biāo)系(G54~G59)的校對及計算。
2、在點(diǎn)動方式下,反復(fù)運(yùn)動Z軸,經(jīng)過視、觸、聽對其運(yùn)動狀態(tài)診斷,發(fā)現(xiàn)Z向運(yùn)動聲音異常,特別是快速點(diǎn)動,噪聲更加明顯。由此判斷,機(jī)械方面可能存在隱患。
3、檢查機(jī)床Z軸精度。用手脈發(fā)生器移動Z軸,(將手脈倍率定為1×100的擋位,即每變化一步,電機(jī)進(jìn)給0.1mm),配合百分表觀察Z軸的運(yùn)動情況。在單向運(yùn)動精度保持正常后作為起始點(diǎn)的正向運(yùn)動,手脈每變化一步,機(jī)床Z軸運(yùn)動的實(shí)際距離d=d1=d2=d3…=0.1mm,說明電機(jī)運(yùn)行良好,定位精度良好。而返回機(jī)床實(shí)際運(yùn)動位移的變化上,可以分為四個階段:a機(jī)床運(yùn)動距離d1>d=0.1mm(斜率大于1);b表現(xiàn)出為d=0.1mm>d2>d3(斜率小于1);c機(jī)床機(jī)構(gòu)實(shí)際未移動,表現(xiàn)出最標(biāo)準(zhǔn)的反向間隙;d機(jī)床運(yùn)動距離與手脈給定值相等(斜率等于1),恢復(fù)到機(jī)床的正常運(yùn)動。東莞市新錦元電子元件有限公司
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